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胡军:甘当企业发展的“螺丝钉”

发布时间:2016-10-12 阅读量:

胡军,氨纶公司生产三部纺丝助理,1992年进入氨纶公司,至今已有20多个年头。2015年,荣获集团“奥神之星”、“市劳动模范工作者”、集团“模范示范岗”称号,所在班组被评为公司“年度优秀班组”。

胡军在进入氨纶公司后,就一直在纺丝生产一线,工作看似简单,只有更换、清洗和投位几个环节,可一旦出了问题往往会给公司的正常生产带来不利影响。去年,六期组件更换投位后,纺丝就变得十分不稳定,滴原液、并挂丝等异常情况时有发生,纺丝质量也随之严重下滑,平均每天要产生散废丝200多公斤。为了扭转这种局面,在公司领导的指导下,胡军和三部组件所有员工开始努力寻找解决方案。

通过几天的实验,他们发现组件投位后放流的环节出了问题,找到原因后,胡军和大家一起寻求解决办法,先后实验了倾斜放流、倒置放流等各种方式,却始终难以达到理想的效果。一个多月过去了,异常现象依旧没有什么实质性的改善。实验的屡次失败让他倍受打击,也感到迷茫,心里悄悄打起了退堂鼓:该试的方法都已经试过了,真的想不出什么好办法了。

正当胡军准备放弃的时候,公司领导给予了他很大鼓励。再想到废丝是因为组件放流工作不到位造成的,胡军就觉得非常羞愧。于是,他立刻调整心态,继续耐心地和大家一起做实验,不断地开会讨论,不断地总结研究。终于,功夫不负有心人,经过不断的摸索,他们慢慢发现只要放流的时候稍微停一会儿,让空气泡充分溶解在原液里,然后再放流就可以顺利地将空气排出来,有效避免异常现象发生。

分段放流的方法推广后,生产原料消耗明显减少,纺丝续纺后机器操作性能稳定性大幅提高,滴原液、并挂丝等异常情况减少了80%,纺丝中散废丝数量大幅减少。

分段放流的问题解决没多久,胡军又对放流过程中形成的废液打起了“主意”。因为这些废液不仅不能使用,而且每吨还要花4千多元请外面的环保公司专门处理。要是有什么办法能够回收使用,是不是能够变废为宝呢?带着这样的疑问,他开始寻找回收废液再利用的办法。这个问题在那段时间里一直在脑海里不断萦绕,他根据这两种废液的相关数据,和同事们按照1:1的比例,倒入小型纺丝专用设备进行循环混合一段时间后再纺丝,一开始的效果也不好,但是几次调整后惊喜就发生了,混合形成的新原液不仅能纺丝,而且纺丝的质量也远远超出了预期。现在,用这两种废液为原料纺出来的丝每吨可卖到1万元左右,又能回收废液中的溶剂,完全实现了当初变废为宝的想法。

组件工作环境在夏季属于高温作业,气温高时,现场环境温度可达50度以上,很多人都不愿干这项工作。在工作遇到瓶颈,无法进展时,胡军也想过掉头转身,想换个工种。但是,转念又一想,每一个岗位都是企业的一部分,都需要有人去干,缺少一个岗位,正常生产将无法进行。最后,还是坚持了下来,而且在这岗位上一干就是18年。

2013年下半年,组件投位后经常会出现纺丝大面积操作性能不稳定现象,严重影响了产能和一等品率。“性能怎么突然就不稳定了?一定是在什么细节问题上出了差错!”胡军暗暗排查组件的每一个环节,在得到部门领导的技术支持后,一一排除了问题存在的各种可能,判断应该是组件的新滤网出现了问题。原来,公司新购置滤网的内金属支撑网与常用原液的匹配失调,在使用过程中经常变形,引起原液吐出量变小,最终导致异常增多。通过与供应商协调改进滤网,异常问题就基本消失了。

对待本职工作,应常怀敬畏之心,专心、守职、尽责,干一行、爱一行、钻一行,尽力竭力、全身心地投入。基层的工作岗位平淡普通,工作纷繁琐碎,岗位虽小,但同样肩负着责任,平凡的岗位要拒绝平淡,告别无为。

对于未来,胡军将一如既往地怀着一颗感恩的心,认真做好自己的本职工作,争取带领生产三部组件班为公司和集团的发展作出更多的贡献。